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ZPG型過濾機存在的問題及改進措施
發(fā)布時間:2013-03-11        瀏覽次數(shù):206        返回列表

ZPG型過濾機存在的問題及改進措施

包鋼選礦廠以白云鄂博礦為原料,由蘇聯(lián)選礦設(shè)計院負責原設(shè)計。經(jīng)多年改進,現(xiàn)已形成三種工藝流程并存的方式,即氧化礦:弱磁一強磁一反浮選;磁鐵礦:弱磁一反浮選;再磨礦一弱磁一細篩。由于白云鄂博礦石種類繁多,化學(xué)成分復(fù)雜,屬多金屬共生礦床,嵌布粒度細,故鐵精礦粒度較細(-o.074mm占92 010以上),反浮選過程捕收劑用GE-28,調(diào)整劑用水玻璃,礦漿黏性大、溫度低,脫水有一定困難。自1965年包鋼選礦廠建廠投產(chǎn)以來,近40年,選礦廠鐵精礦過濾一直使用的是40 m-筒型內(nèi)濾式真空過濾機。隨著高爐對精礦的要求越來越高,磨礦粒度越來越細,40 m2筒型內(nèi)濾式真空過濾機暴露出來的缺陷日益明顯,已經(jīng)不能很好地適應(yīng)生產(chǎn)的需要,如維修量太大,故障率高,精礦水分波動,過濾效率降低等,因此需要進行改進。為此,錘式粉碎機采用ZPG_72m2盤式真空過濾機代替內(nèi)濾式真空過濾機。設(shè)備安裝后,工業(yè)試驗前期技術(shù)指標并不理想,精礦水分雖有所降低,過濾效率卻低于40m2筒型內(nèi)濾式真空過濾機的效率,針對暴露出的問題,在調(diào)試過程中進行了如下改進。

真空量、吹風量重新配制。ZPG-72m2盤式真空過濾機原設(shè)計是單獨供給真空、單獨供給壓縮空氣的,而包鋼選礦廠過濾工序,不論是真空,還是壓縮空氣都是集中供給的。ZPG_72m2盤式真空過濾機所需的真空量為:5100m3/h,2臺即為l0200m3h,遠遠大于3臺40m2筒型內(nèi)濾式真空過濾機所需的真空量6000m3/h。為保證ZPG-72m2盤式真空過濾機所需的真空度,必須增加真空泵設(shè)備的運轉(zhuǎn)臺數(shù),造成能耗的大幅度增加。同時,該廠礦漿性質(zhì)有別于其他選礦廠,礦漿粒度細、藥劑量多、黏度大,原廠家配置吹風風量、風壓無法使濾餅正常卸落,多半落入礦槽重復(fù)過濾,過濾效率較低。為此,車間進行管網(wǎng)改造,為ZPG_72m2盤式真空過濾機配置了單獨的真空管線和壓縮空氣管線,安裝風包,并配置專用的真空泵和鼓風機,給料機單獨供給真空和吹風。同時針對濾扇上吹風風量較小、濾布鼓不起來的問題,對分配盤進行改進,將吹風區(qū)擴大并稍有提前。導(dǎo)料及卸料裝置改進。該機采用塑料刮板和反吹風聯(lián)合卸料方式。因刮板作用易造成濾布嚴重磨損,故僅利用反吹風卸料,刮板只起導(dǎo)料作用。針對刮料板調(diào)節(jié)難度大、卸料刮布的問題,先后進行了多次改進。先由固定式刮料板改為可調(diào)式刮料板,且將上部安裝軟膠皮,由崗位對刮料板與濾盤間距進行調(diào)整。試驗中發(fā)現(xiàn)礦卸落時易將刮料板砸松,調(diào)節(jié)比較繁瑣,若發(fā)現(xiàn)不及時,刮料板翻個,會造成濾布嚴重刮壞。經(jīng)反復(fù)試驗,最終確定將刮料板位置下移,放于濾扇吹風區(qū)下方,吹風時濾餅沿拋物線下落,刮料板只起到接料作用即可。為防止快速磨損,將刮料板改為白鋼材質(zhì)。

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