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鐵礦廠生產(chǎn)循環(huán)水凈化系統(tǒng)的優(yōu)化改造
發(fā)布時間:2013-04-03        瀏覽次數(shù):169        返回列表

鐵礦廠生產(chǎn)循環(huán)水凈化系統(tǒng)的優(yōu)化改造

  針對生產(chǎn)循環(huán)水濃度過高造成選礦生產(chǎn)嚴重制約的問題,選廠首先進行了現(xiàn)場動態(tài)模擬試驗,在此基礎(chǔ)上結(jié)合現(xiàn)有凈化系統(tǒng)的實際情況,確定了對φ30m澄清池中心筒、溢流堰等進行改造;同時選廠在絮凝劑種類、用量等條件試驗的基礎(chǔ)上,篩選出A#陰離子型高分子聚丙烯酰胺進行了半工業(yè)試驗,同時提出并實施了加藥系統(tǒng)改造。經(jīng)現(xiàn)場考察,在礦石性質(zhì)基本未變的情況下,生產(chǎn)循環(huán)水經(jīng)過3d的循環(huán)后基本穩(wěn)定,φ30m澄清池給水濃度由9.31%下降到3.50%左右,凈化水懸浮物濃度0.10%以下,絮凝劑用量基本穩(wěn)定在0.7g/m3左右。

  生產(chǎn)循環(huán)水凈化系統(tǒng)改造后綜合精礦品位提高了0.50個百分點,河南球磨機綜合尾礦品位降低5.00個百分點,金屬回收率提高了15.20個百分點,選礦比降低0.84。同時,由于生產(chǎn)循環(huán)水凈化后流程中礦漿的含泥量大幅減少,使反浮選作業(yè)技術(shù)指標(biāo)得以優(yōu)化,反浮選精礦品位提高1.45個百分點,反浮選尾礦品位下降了1.73個百分點,為以后的流程優(yōu)化、提質(zhì)降尾奠定了基礎(chǔ)。

   在原工藝設(shè)計中,三段磨機有效利用系數(shù)為0.95t/(h·m3),2008年2次氧化礦全流程考察中均發(fā)現(xiàn)三段磨機有效利用系數(shù)僅為0.395t/(h·m3),與設(shè)計比較差距較大,說明三段磨礦能力富余很多。針對三段磨機過磨與能力過大問題,公司經(jīng)多方論證,制訂出2個系列共用1臺三段磨機的改造方案,即只拆遷1個系列的三段水力旋流器組到對應(yīng)的另一個系列,顎式破碎機三段磨機排礦經(jīng)分礦后自流回本系列二段水力旋流器給礦泵池,不增加動力設(shè)備。實施了三段磨機“二對一”改造后,三段磨機利用系數(shù)由0.39t/(h·m3)提高到0.91t/(h·m3),已接近設(shè)計水平;三段磨機礦石通過量提高到192.07t/h,與設(shè)計190.91t/h相當(dāng);單位容積通過量達到7.11t/h。另外,流程考查報告顯示,在磨礦處理量不降低的情況下,改造前后重選精礦品位、反浮選精礦品位相當(dāng),但中磁場磁選機尾礦品位、高梯度強磁選機尾礦品位和反浮選尾礦品位均有不同程度的降低,說明隨著三段磨機處理量的提高,過磨現(xiàn)象明顯減少,選礦技術(shù)指標(biāo)得到了進一步優(yōu)化,改造獲得成功。同時,停止運轉(zhuǎn)2臺φ3.6m×6m溢流型球磨機后,每年可節(jié)約鋼球2400t,節(jié)電180萬kW·h,經(jīng)濟效益顯著。

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